晶種誘導絮凝深度處理工業(yè)含氟廢水
2022/4/7 13:27:11 / 作者:污水處理設備公司廠(chǎng)家 / 來(lái)源:山藝環(huán)保
含氟廢水廣泛來(lái)源于氟化工、鋁電解、玻璃制造等行業(yè)的生產(chǎn)過(guò)程,氟的超標排放會(huì )對人體造成嚴重的危害。目前,高濃度含氟廢水主要采用石灰沉淀法進(jìn)行預處理,廢水中的氟濃度可以降至20~60mg/L。為了保證出水達到國家污水綜合排放標準(GB8978—1996)中規定的10mg/L的要求,需要進(jìn)一步采用絮凝沉淀、吸附等方法進(jìn)行深度處理。其中絮凝沉淀法因其操作簡(jiǎn)單的特點(diǎn),工程應用較廣。絮凝沉淀除氟過(guò)程包含兩個(gè)階段,一是吸附除氟階段,決定氟的去除效率;二是沉淀產(chǎn)物固液分離階段,決定二次沉淀池的設計和運行。已有研究主要集中于探索絮凝劑吸附除氟的影響因素,包括絮凝劑的種類(lèi)、水力條件、反應pH值等,而對于沉淀產(chǎn)物的固液分離性能研究較少。
在前期工作中,作者所在課題組開(kāi)展了晶種誘導結晶法從氟化工行業(yè)高濃度含氟廢水中回收冰晶石和氟化鈣的研究,發(fā)現了晶種可以強化結晶沉淀效果。在此基礎上,本文通過(guò)在絮凝沉淀過(guò)程中添加晶種,以出水氟濃度和絮凝沉淀產(chǎn)物的沉降性能為考察指標,研究了晶種對于絮凝沉淀除氟過(guò)程的誘導強化作用,并采用自主開(kāi)發(fā)的沉淀反應與固液分離一體化設備,對某氟化工含氟廢水進(jìn)行了深度處理,探索了晶種誘導絮凝法應用的可行性。
1、材料與方法
1.1 實(shí)驗藥劑
模擬廢水由氟化鈉配制,廢水氟濃度為100mg/L。工業(yè)廢水取自湖南某氟化工廠(chǎng),來(lái)源于高濃度含氟廢水經(jīng)石灰沉淀后的母液,水質(zhì)如表1所示,pH值為12.4。沉淀劑由氯化鈣配制,絮凝劑為聚合氯化鋁(純度28%),陰離子、陽(yáng)離子和非離子型聚丙烯酰胺。晶種為氟化鈣顆粒,粒徑范圍為200~400目。
1.2 一體化反應器設計
反應與固液分離一體化設備如圖1所示,可以在連續運行過(guò)程中同時(shí)實(shí)現絮凝反應與絮凝沉淀產(chǎn)物的沉降分離。設備由聚丙烯制成,內筒(1)尺寸為200mm×600mm,外筒(2)直徑為315mm,設備總容積40L。進(jìn)水(5)、(6)從反應器頂部加入內筒(1),攪拌反應后的溶液通過(guò)擋板(3)進(jìn)入外筒(2)并實(shí)現固液沉降分離,上清液從出水口(7)流出,晶種等沉淀物則停留在反應器底部發(fā)揮誘導絮凝作用。
1.3 實(shí)驗過(guò)程
小試實(shí)驗在燒杯中進(jìn)行,向1000mL含氟廢水中定量加入沉淀劑和絮凝劑,控制晶種加入量為10g/L,反應pH值為7~8。攪拌反應10min,反應結束測定出水濁度、上清液氟濃度和鈣濃度。
中試實(shí)驗在一體化反應器中進(jìn)行,預先向反應器中加入晶種及少量自來(lái)水,運行過(guò)程中分別用磁力泵和計量泵連續加入工業(yè)廢水和絮凝劑,用鹽酸調節反應pH,間隔時(shí)間從出水口(7)取樣,測定出水pH和氟濃度。
2、結果與討論
2.1 模擬廢水小試實(shí)驗
2.1.1 晶種對出水氟濃度的影響
控制反應Ca/F比為1.52,晶種對絮凝出水氟濃度的影響如圖2所示。添加晶種前,經(jīng)過(guò)4種絮凝劑處理后的出水氟濃度在17mg/L至23mg/L之間。添加晶種后,出水氟濃度顯著(zhù)降低,尤其經(jīng)聚鋁處理后的出水氟濃度降至6mg/L以下。因此,添加晶種有助于提高絮凝除氟的效率。
2.1.2 晶種對出水濁度的影響
選擇聚鋁作為絮凝劑,控制反應Ca/F比為1.52,晶種對絮凝出水濁度的影響如圖3所示。添加晶種前,經(jīng)聚鋁處理后的出水濁度需要沉降300s后才能降低至100NTU左右。添加晶種后,絮凝沉淀物沉降速度顯著(zhù)增大,出水濁度快速降低。因此,添加晶種可以有效改善絮凝沉淀物的沉降性能。同時(shí),聚鋁用量在40mg/L至400mg/L之間時(shí),出水濁度的變化不大,可以適當降低聚鋁用量以節省藥劑成本。
2.2工業(yè)廢水小試實(shí)驗
控制聚鋁用量為100mg/L,反應Ca/F比對出水氟濃度的影響如圖4所示,隨著(zhù)Ca/F比的增大,出水氟濃度低于10mg/L,出水鈣濃度基本穩定。由于本實(shí)驗中的廢水來(lái)源于高濃度含氟廢水經(jīng)石灰沉淀處理后的母液,分析發(fā)現母液中剩余的鈣濃度高達7.6mmol/L。在不外加沉淀劑的情況下,反應Ca/F比為3.0。說(shuō)明廢水中鈣濃度已遠遠過(guò)量,可以滿(mǎn)足氟化鈣沉淀的需要,無(wú)需外加鈣鹽提高沉淀除氟效果。
不添加鈣沉淀劑時(shí),聚鋁用量對出水氟濃度的影響如圖5所示,隨著(zhù)聚鋁用量的增大,出水氟濃度逐漸降低,當聚鋁用量為100mg/L時(shí),出水氟濃度低于10mg/L。而文獻中類(lèi)似實(shí)驗條件下的聚鋁用量需要達到400~500mg/L,再次證明添加晶種對提高絮凝除氟效率的強化作用。另外,出水鈣濃度基本不隨聚鋁用量的增加而變化,這是因為廢水氟濃度較低,氟化鈣沉淀反應的條件處于臨界過(guò)飽和區,Ca2+難以自發(fā)與F-結合生成氟化鈣沉淀。此時(shí),主要依靠聚鋁對氟的配合吸附作用,生成Al(OH)3-x·xF等形態(tài)的絡(luò )合沉淀物,達到除氟的目的。
2.3 工業(yè)廢水中試實(shí)驗
預先調節廢水pH值至7.2~7.6,廢水流量為40L/h,聚鋁用量為200mg/L,出水氟濃度和濁度隨運行時(shí)間的變化如圖6所示。在連續的絮凝沉淀過(guò)程中,出水氟濃度穩定在10mg/L以?xún)?,出水濁度低?0NTU,出水水質(zhì)達到國家污水綜合排放標準(GB8978—1996)的要求。
3、結論
(1)在絮凝沉淀除氟過(guò)程中添加晶種,可以顯著(zhù)降低出水氟濃度、提高沉淀產(chǎn)物沉降性能,強化除氟效果。
(2)采用一體化沉淀反應器處理某氟化工含氟廢水,在廢水pH值為7.2~7.6,廢水流量為40L/h,聚鋁用量為200mg/L的條件下,出水氟濃度穩定低于10mg/L,濁度低于30NTU,達到國家污水綜合排放標準(GB8978—1996)的要求。
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